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項(xiàng)目背景:江蘇紡織企業(yè)以南通地區(qū)居多,該區(qū)域中紡織印染廢水排放量占據(jù)全省前列。如何有效的控制處理高污染印染廢水?對(duì)廢水中懸浮物、油脂、活性劑等成分去除工藝是怎樣的?今天,安峰環(huán)保以江蘇某紡織印染廢水處理案例來(lái)進(jìn)行工藝分析。
1、工程概況
深圳某紡織廠集紡紗、染色、織布一條龍,產(chǎn)品為牛仔布。廢水主要來(lái)自染廠,其主要成分是靛藍(lán)粉(含石灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉。工廠實(shí)行三班倒,間斷排水,每日廢水量在900m3/d左右。正常情況下,廢水水質(zhì)見表1。
早先采用厭氧和生物濾池相結(jié)合的工藝,處理效果較差,后采用厭氧和接觸氧化法聯(lián)合處理工藝進(jìn)行改造,邊生產(chǎn)邊治理,使其出水水質(zhì)達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn),其中色度≤100度,CODcr≤150mg/L,根據(jù)兩年來(lái)的連續(xù)運(yùn)行,出水穩(wěn)定。
2、改造前的處理工藝及存在問(wèn)題
1.改造前的處理工藝流程(如圖1所示)
2.存在的問(wèn)題
該紡織廠設(shè)計(jì)處理能力1,000m3/d,剛投產(chǎn)時(shí)水量300m3/d,后逐漸增加。自投產(chǎn)以來(lái),處理效果就一般化,后來(lái)出水水質(zhì)隨水量增加漸漸惡化,色度和CODcr都嚴(yán)重超標(biāo),出水色度在300度左右,CODcr在700mg/L左右。其主要原因如下。
(1)設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)原水水質(zhì)估計(jì)不足,當(dāng)初設(shè)計(jì)原水CODcr=700-1,300mg/L,而現(xiàn)在原水CODcr=1,000-2,000m/L。
(2)生物濾池有2個(gè),大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內(nèi)裝填石頭塊,石頭塊長(zhǎng)寬10cm左右,池底有通風(fēng)孔層,自然充氧,污水靠水力作用自然旋轉(zhuǎn)噴灑布水,由于充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過(guò)高,導(dǎo)致生物濾池內(nèi)部呈厭氧狀態(tài),厭氧污泥阻塞石頭(濾料〕空隙,造成水流短路。這樣,好氧生物濾池的處理效果大大降低,二級(jí)生物濾池對(duì)有機(jī)物的降解率只有30%-40%。
(3)缺乏有技術(shù)的管理人員,操作工人素質(zhì)差。
3、后期改造的工藝流程
工藝流程如圖2所示。
4、工藝特點(diǎn)
改造后的處理工藝除了去除率高以外,還有以下特點(diǎn)。
(1)抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。
在生化處理中,水解池對(duì)色度的去除率穩(wěn)定在40%-70%之間,對(duì)CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行耗氧實(shí)驗(yàn),只要停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(24h),對(duì)COD的去除率就可以達(dá)到90%以上,說(shuō)明厭氧水解池出來(lái)的污水可生化性強(qiáng),為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
(2)便于管理,衛(wèi)生條件好。
生物濾池不適合對(duì)此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗,易于操作等優(yōu)點(diǎn),但處理效率低,對(duì)有機(jī)物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當(dāng)負(fù)荷高時(shí),生物濾池大都呈厭氧狀態(tài),形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風(fēng),濾料一旦阻塞,清理困難。
(3)產(chǎn)泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池最終產(chǎn)泥量只有1m3/d左右,而改造前最終產(chǎn)泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統(tǒng)的負(fù)荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問(wèn)題)。
(4)曝氣量可隨水量調(diào)節(jié)。
接觸氧化池分3個(gè)廊道,在以后運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn):使第1個(gè)廊道停止曝氣使之成為厭氧段時(shí),其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,經(jīng)測(cè)定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實(shí)際好氧停留時(shí)間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴(kuò)大生產(chǎn),處理污水量增加創(chuàng)造了一個(gè)極有利條件。
(5)對(duì)這種高濃度呈強(qiáng)堿性的印染廢水,在生化前要投酸進(jìn)行中和。
硫酸亞鐵對(duì)這類印染廢水有獨(dú)特作用,預(yù)處理采用投硫酸亞鐵的辦法,還能去除部分色度和COD。
5、運(yùn)行情況
治理工程完工后,兩年來(lái)連續(xù)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,其出水穩(wěn)定,COD=40-150mg/L,色度=40-100倍,pH6-8,屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,說(shuō)明該項(xiàng)治理工程是成功的。
該企業(yè)印染廢水排放量30噸/t,經(jīng)過(guò)工藝改造后出水穩(wěn)定,色度、懸浮物基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。紡織印染廢水處理難度大,在工藝加入硫化鐵,進(jìn)入?yún)捬跛獬?、氧化池、沉淀池、氣浮池、?chǔ)泥池,最終分離出泥水混合物。印染廢水產(chǎn)生的污泥體量較大,要進(jìn)入壓濾機(jī)干化泥餅外運(yùn)。此時(shí)的污泥屬于一種危廢,不能隨意處理。安峰環(huán)保在紡織印染廢水處理方面,有過(guò)項(xiàng)目施工處理案例,如果你有相關(guān)的廢水問(wèn)題,歡迎隨時(shí)來(lái)電咨詢: