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廢水處理技術(shù)
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江蘇污泥干化處理工程調(diào)試和運行案例

污泥干化處理工程以江蘇某大型污泥處理中心為案例,從污泥處理運行中調(diào)試和運行參數(shù)為研究對象,對處理中存在的問題提出解決方案。江蘇污泥產(chǎn)量逐年增大,污泥處理工藝也要改進來滿足日益增長需求。該污泥處理中心位于蘇州某工業(yè)園區(qū),處理規(guī)模1836t/d(以含水率80%計),配套再生水廠1座,處理規(guī)模20萬m3/d,是當(dāng)前江蘇內(nèi)最大的污泥處理中心。
  
  截至2018年6月底,污泥處理廠設(shè)施全部建成,除A系列消化池外(消化系統(tǒng)分為A、B兩個系列,每個系列包含4座消化池),建成設(shè)施全部投入運行,沼氣發(fā)電設(shè)備因沼氣綜合利用規(guī)劃調(diào)整,暫未安裝。再生水廠一期工程(10萬m3/d)建成投產(chǎn),再生水廠二期工程預(yù)計2018年10月試運行。
  
  2工藝流程
  
  2.1污泥處理工藝流程
  
  污泥處理工藝流程為熱水解-厭氧消化-板框脫水,脫水后污泥外運,用于林地綠化等。工藝流程見圖1。

  江蘇污泥干化處理

  
  污泥處理廠的進泥來源于兩部分,少量為再生水廠預(yù)脫水污泥,通過泵送入熱水解進泥緩存?zhèn)};大量為外廠裝車運輸來的污泥,卸入污泥接收倉。污泥在接收倉暫存后送入熱水解進泥緩存?zhèn)};然后進入熱水解系統(tǒng)進行細(xì)胞破壁。經(jīng)熱水解處理的污泥,冷卻降溫后,進入污泥消化池進行厭氧消化。消化后的污泥在板框脫水機房進行脫水至含水率60%以下。消化產(chǎn)生的沼氣經(jīng)脫硫處理后,輸送至蒸汽鍋爐房,做為燃料氣源,生產(chǎn)熱水解所需的蒸汽。板框脫水濾液收集后,送至“紅菌”系統(tǒng)處理,降解濾液中氨氮、COD等污染物,出水排入再生水廠進水提升泵房。
  
  計劃處理的外廠運輸污泥為北苑、酒仙橋、北小河等再生水廠脫水后污泥。
  
  2.2污水處理工藝流程
  
  再生水廠污水收集范圍北起京順路,南至姚家園路,西起東五環(huán)路,東至溫榆河。再生水廠設(shè)計處理規(guī)模為20萬m3/d。污水采用A2/O工藝進行生化處理,再進入砂濾池進行深度處理。高品質(zhì)再生水通過配水泵房,進入再生水水管網(wǎng),進行綜合利用,部分出水補充景觀用水。再生水廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)脫水后被泵送到污泥處理廠,進行污泥處理。工藝流程見圖2。
  
  江蘇污泥干化處理
  
  3運行調(diào)試
  
  3.1系統(tǒng)啟動
  
  2017年9月29日,污泥處理中心項目正式啟動調(diào)試。為不影響再生水廠的正常生產(chǎn),采用外廠污泥進行熱水解和消化系統(tǒng)的同步調(diào)試。
  
  啟動前,消化池實施污泥接種,種泥來自其他污泥處理中心的消化污泥。接種量為消化池有效容積的36%。
  
  消化池溫度確保38℃左右,加熱熱源為蒸汽鍋爐提供的熱水。由于沼氣還未產(chǎn)出,且市政天然氣外管線還未連通,前期蒸汽鍋爐的氣源采用壓縮天然氣罐車供給。
  
  考慮消化池需要穩(wěn)步提升負(fù)荷,先期啟動B系列消化池中的8#消化池。計劃待8#消化池啟動成功后,再進行其他消化池的啟動。根據(jù)計劃,為避免消化池出現(xiàn)酸化,嚴(yán)格控制消化池進泥量。根據(jù)消化池的每日進泥量,來計算熱水解的處理批次,進而確定每日外接最大污泥量,來確保系統(tǒng)平穩(wěn)調(diào)試。
  
  啟動階段,以熱水解系統(tǒng)穩(wěn)定運行、沼氣產(chǎn)量增加和沼氣中甲烷含量穩(wěn)定為階段性標(biāo)志。
  
  3.1.1熱水解系統(tǒng)
  
  由前述工藝流程敘述可知,污泥經(jīng)熱水解細(xì)胞破壁后,進入消化池進行厭氧消化。所以,首先進行熱水解系統(tǒng)的調(diào)試。熱水解原理是污泥在165℃和12.5kg蒸汽中蒸煮后閃爆,閃蒸后污泥溫度約105℃,需降溫,才可進入消化池。實際工藝中,是通過換熱和添加稀釋水進行降溫的。熱水解系統(tǒng)的調(diào)試,主要是自控測試和稀釋水比例的調(diào)整。
  
  由于熱水解系統(tǒng)進料基本穩(wěn)定(外接污泥含水率在80%左右;本廠污泥含水率在82%左右),穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的熱水解處理后的污泥(即消化池進泥)含固量也比較穩(wěn)定。
  
  3.1.2沼氣產(chǎn)量
  
  消化系統(tǒng)內(nèi),甲烷菌將有機物分解,產(chǎn)生沼氣??蓪⒄託獾漠a(chǎn)量作為消化系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定的標(biāo)志。
  
  3.1.3沼氣中甲烷含量
  
  隨著消化系統(tǒng)調(diào)試開始,沼氣中甲烷含量從無到有逐漸穩(wěn)定。由于沼氣中甲烷含量與處理泥質(zhì)有關(guān),在進泥泥質(zhì)穩(wěn)定的前提下,沼氣中的甲烷含量趨于穩(wěn)定數(shù)值,可將沼氣成分中的甲烷含量作為調(diào)試穩(wěn)定的標(biāo)志。
  
  3.1.4小結(jié)
  
  圖3為8#消化池啟動階段沼氣中甲烷含量的變化。從9月29日開始,8#消化池率先進泥。3d后,8#消化池沼氣甲烷含量達(dá)到40%。從第5天開始,沼氣中甲烷含量穩(wěn)定在60%左右。熱水解系統(tǒng)運行穩(wěn)定,確保消化池進泥含固量基本在8%左右。隨著消化池進泥量增加,沼氣產(chǎn)量也明顯增加,且呈線性關(guān)系,詳見圖4、圖5。
  

江蘇污泥干化處理

江蘇污泥干化處理

  
  借鑒8#消化池的啟動經(jīng)驗,截至2017年11月7日,B系列4座消化池完成全部啟動。觀察消化池內(nèi)主要指標(biāo)VFA、ALK和NH3-N變化情況,結(jié)果見圖6,進入11月以來,各項指標(biāo)基本趨于穩(wěn)定。VFA均低于2000mg/L,ALK為10000~12000mg/L,NH3-N為2500~3000mg/L,VFA/ALK<0.3。從2017年12月開始,污泥處理中心轉(zhuǎn)入穩(wěn)定運行階段。
  
  江蘇污泥干化處理
  
  3.2運行分析
  
  衡量污泥處理中心運行情況,消化系統(tǒng)的運行是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對于消化系統(tǒng),擬從設(shè)計參數(shù)、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、同類項目運轉(zhuǎn)三方面進行比較。選取運行數(shù)據(jù)為2017年12月~2018年6月運行數(shù)據(jù)。
  
  3.2.1與設(shè)計參數(shù)對比
  
  3.2.1.1處理量
  
  對比時間段內(nèi),污泥處理中心平均處理量為564t/d(以含水率80%計),較設(shè)計處理量918t/d要少30%。分析處理量較少的原因,主要是由于本廠板框濾液處理系統(tǒng)—“紅菌”系統(tǒng)正在調(diào)試,板框濾液COD、氨氮較高,對現(xiàn)況一期再生水廠沖擊負(fù)荷較大;另一方面的原因是為優(yōu)化污泥處理中心經(jīng)濟運行,外接污泥優(yōu)先調(diào)配到先期投運的其他污泥處理中心。因此,設(shè)計規(guī)模為1836t/d的污泥中心,暫時投運一半的處理設(shè)施,即918t/d。
  
  從處理量變化(見圖7)看,2018年5月中旬開始,處理量已經(jīng)提升到800t/d,個別時段處理量已經(jīng)超過設(shè)計處理量。
  
  江蘇污泥干化處理
  
  3.2.1.2有機物降解率
  
  由圖8可知,消化池進泥有機分在54.02%~73.26%,平均進泥有機分為65.6%。4座消化池平均有機物降解率為49.54%。進入2018年6月以來,隨著進泥有機分略微降低,消化池有機物降解率有下降趨勢,但基本維持在42%左右。
  
 江蘇污泥干化處理
  
  3.2.1.3小結(jié)
  
  實際運行現(xiàn)狀與設(shè)計參數(shù)對比結(jié)果見表1?,F(xiàn)況消化系統(tǒng)性能穩(wěn)定,實現(xiàn)并超過設(shè)計有機物降解率。現(xiàn)狀處理泥量要少于設(shè)計處理泥量,待“紅菌”系統(tǒng)調(diào)試完成后和二期再生水廠建成后,再提升處理泥量,進一步測試處理能力。
  
  江蘇污泥干化處理
  
  3.2.2國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
  
  3.2.2.1沼氣產(chǎn)率
  
  由圖9可見,運行期間的沼氣產(chǎn)率為0.75~1.4m3/kgVSS,平均值為1m3/kgVSS。數(shù)值波動較小,比較穩(wěn)定。
  
  3.2.2.2小結(jié)
  
  運行數(shù)據(jù)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對比結(jié)果見表2,本項目中有機物分解率、沼氣產(chǎn)率均優(yōu)于上海市工程建設(shè)規(guī)范和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。雖然沼氣中甲烷含量與進泥成分相關(guān),但從實際運行數(shù)據(jù)(圖10)比較看,甲烷含量為50%~70.3%也在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范圍內(nèi)。
  
  3.2.3同類項目對比
  
  選取近年來國內(nèi)投產(chǎn)運行的大中型厭氧消化系統(tǒng)進行對比,結(jié)果見表3。根據(jù)有機物降解率和沼氣產(chǎn)率,可看出本項目主要運行指標(biāo)較好。
  
  4問題及建議
  
  4.1外接污泥的影響
  
  本項目,設(shè)計處理泥量以外接車載污泥為主。外接污泥處理量如圖11所示,從實際運行數(shù)據(jù)看,外接污泥平均占比超過90%。由于外接污泥均為污水處理廠脫水后污泥,進入中心后,需經(jīng)熱水解預(yù)處理,方可進入消化系統(tǒng)。但是,由于外接污泥來自各個污水處理廠,其污水和污泥處理工藝差異較大,導(dǎo)致污泥有機分、含砂量、含渣量有波動,對于污泥處理中心來說,尤其需注意含渣量的影響。
  
  含渣量較多,導(dǎo)致熱水解等預(yù)處理工藝段出現(xiàn)儀表、泵和管線堵塞。由于本項目污泥接收、污泥熱解等均為密閉環(huán)節(jié),對于浮渣堵塞管線問題,一方面采取加水進行污泥稀釋,改善污泥流動性,減少堵塞發(fā)生;另一方面,堵塞嚴(yán)重情況下,進行設(shè)備停機清理。加水進行污泥稀釋,雖然能暫時減緩堵塞狀況,但是,由于加水降低了污泥含固量,導(dǎo)致系統(tǒng)水力負(fù)荷加大,有機負(fù)荷減少,會降低后繼消化系統(tǒng)的效率。設(shè)備停機清理,也會影響整體處理能力。
  
  針對堵塞情況,建議在實際生產(chǎn)中,一是通過固定儀表、設(shè)備、管線檢修維護周期來預(yù)防堵塞的發(fā)生;二是建議增加關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件的備用量;三是增設(shè)反沖管線,以實現(xiàn)自動化管線反沖功能;四是有條件的情況下,外運污泥的污水處理廠在其脫水段增設(shè)除渣、除砂裝置。
  
  4.2污泥降溫
  
  傳統(tǒng)中溫厭氧消化,是采用外熱源供給消化池加熱,尤其冬季,需要大量熱源來維持消化池內(nèi)溫度。而本項目采用的熱水解預(yù)處理工藝(熱水解工藝要求在165℃蒸汽中進行污泥蒸煮),需關(guān)注污泥換熱降溫。尤其夏季,要密切關(guān)注換熱器換熱效率。
  
  建議根據(jù)不同季節(jié),制定換熱器的清理周期;在循環(huán)水管路上增設(shè)過濾器,方便管道清洗;考慮設(shè)置緊急冷卻系統(tǒng),以提升溫度應(yīng)急控制能力。
  
  4.3系統(tǒng)銜接
  
  本項目,按照工藝流程分為熱水解、消化、板框和濾液處理4個子系統(tǒng)。其中,熱水解系統(tǒng)是前提。在實際啟動調(diào)試過程中,因極為重視熱水解和消化系統(tǒng),極易忽略濾液處理系統(tǒng)。
  
  運行期間測試,板框濾液中氨氦和COD情況如圖12所示。
  
  江蘇污泥干化處理
  
  由圖12可知板框濾液中氨氮、COD含量較高。氨氮平均值為2232mg/L,COD平均值為2735mg/L,不單獨處理直接排到再生水處理廠,氨氮和COD對于生物處理將是極大的挑戰(zhàn)。
  
  本項目設(shè)計的濾液處理系統(tǒng)是采用北排自主研發(fā)“紅菌”技術(shù)處理。但由于“紅菌”系統(tǒng)培養(yǎng)調(diào)試需要時間,實際“紅菌”系統(tǒng)的調(diào)試運行略滯后于熱水解、消化和板框系統(tǒng)的運行,導(dǎo)致調(diào)試期間,配套再生水廠因進水水質(zhì)面臨風(fēng)險。
  
  針對這種情況,建議類似污泥處理中心在運行調(diào)試之前,先期做好濾液處理系統(tǒng)的調(diào)試與接種培養(yǎng),以降低配套再生水廠的運行風(fēng)險。
  

  此污泥處理中心采用技術(shù)是熱水解-厭氧消化-板框脫水工藝,污泥毒性大、微生物多的特點,需要進行熱水解處理系統(tǒng),此工藝是目前最為安全高效。污泥厭氧消化,有機物分解率和沼氣產(chǎn)量穩(wěn)定。實現(xiàn)了集中式污泥處理中心污泥減量化和資源化的功能設(shè)置目標(biāo)。

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